品观点|中钢成功开发转炉溢渣监诊系统 大幅提升转炉吹炼效率
中钢成功开发转炉溢渣监诊系统 大幅提升转炉吹炼效率(中钢提供)
中钢近期成功开发「转炉溢渣监诊系统」,利用转炉吹炼过程所发出的声音预测炉内浮渣高度,经上百炉次实测结果显示,可以百分之百预警转炉操作过程中的溢渣情形,不仅降低溢渣导致转炉周边设备损坏风险,同时大幅提升钢液吹炼效率与品质,每座转炉设备一年可节省新台币3,600万元的降本效益。
中钢表示,一贯化作业炼钢厂是透过转炉制程将铁水精炼成钢液,再以连铸设备产出钢胚半成品及接续轧钢制程,生产供应下游客户所需的钢材。转炉吹炼技术主要利用大量氧气及石灰注入铁水产生氧化反应,将铁水内含的矽、磷及硫等元素分离出,并产出炉渣副产品,炉渣可再进一步加工成工业材料,实践循环经济。
中钢指出,一贯化作业炼钢厂的主要原料为铁矿砂,铁矿经过高炉炼铁制程熔融成铁水,再透过转炉制程进一步吹炼纯化成钢液。由于原始铁矿除了内含钢材本身的铁元素外,另含有矽、磷和硫等其他元素,转炉吹炼利用大量纯氧注入炉内的铁水产生氧化反应,借此分离出不需要的元素并上浮成为炉渣。转炉精炼制程中,吹氧不足会使得炉渣产出量太少,导致精炼效果不佳而影响钢液品质;反之,吹氧过量则造成产出炉渣过多,一旦炉渣溢出炉口损坏转炉周边设备,进而会影响生产作业及提高维修成本。
且转炉吹炼过程中,为掌握炉内炉渣产出的位置和高度,中钢过去采行操作人员盯看炉口影像,并根据经验猜测炉渣多寡,也曾尝试使用影像视觉或雷射测距等设备监测炉内状况,惟转炉吹炼温度高达1600度,高温和高亮度使得操作人员难以长时间观察,感测设备也无法精确测量。经多方研究转炉吹炼的物理现象,中钢改变思维并参考操作员多年经验,发现转炉吹炼过程中的声音会随着炉内产出炉渣的多寡而有所变化。因为转炉为一空腔结构,通入大量氧气同时会诱发炉体内部共振,如同吹奏乐器一般,而炉渣的产出如同在炉口覆盖棉被压抑声音的响度,故当炉渣达到一定高度时,声音的响度会降低。中钢透过比对炉渣逐渐升至炉口时的声音响度变化,并结合转炉制程的大数据分析、声学模型和类神经网路AI模型,成功找出炉渣高度与转炉吹炼声音之间的关系,并建立预测炉渣高度的「听音辨位技术」。
另中钢所开发的「转炉溢渣监诊系统」,经过超过上百炉次的实测结果显示,已可百分之百有效预警转炉溢渣情形,并能协助操作人员在短短10秒内抑制炉渣溢出,另也建置警示炉渣量不足及稳定钢液品质的功能。此外,中钢借由转炉「听音辨位」技术的应用,让原本如同黑盒子般的转炉吹炼过程变得可视化,除了减少溢渣造成周边设备损坏,有助于降低维修成本,也提高转炉吹炼效率与钢液产出品质,达到每座转炉设备全年可节省新台币3,600万元的降本效益。中钢目前已于厂内三座转炉建置「转炉溢渣监诊系统」,未来除了将此技术系统延伸至另外三座转炉外,也会推广至集团公司中龙钢铁的转炉制程,以共同实现精致钢厂发展的目标。